烟气脱硫技术的原理及存在的缺陷
来源:voc废气治理服务商 发表时间:18年03月30日浏览量:
以烟气脱硫为例,方今燃煤机组脱硫工艺重点为湿法脱硫,以石灰石;石膏法好为常见。湿法脱硫尽管是一项较为成熟的技艺,可是部门电厂存在燃煤硫份偏离设计值(电厂为节俭本钱,运用劣质煤)的状况,直接形成脱硫设施进口烟气量以及SO2浓度超越设计界线,脱硫设施不能长时间安稳运转。
并且在一些电厂,脱硫汲取塔通常被当成第二级除尘器,审察烟尘进路脱硫塔,轻则下降脱硫效率,波及副产品的脱水功能,加重体系的磨损,重则可形成汲取浆液的品性变坏,脱硫设施不能运转,被动停运。
其余,由于烟气换热器(GGH)广泛存在积灰、堵灰,阻力剧增、漏风大激励SO2超标等问题,方今安装湿法烟气脱硫体系的燃煤发电机组广泛撤除了GGH。但撤销了GGH后往往会出现烟囱排烟温度下降,简易出现夹带液态污染物的排放。
形成正常天色状况下,烟囱临近地区通常出现下落小液滴的石膏雨现象。石膏雨发生的缘故,还包含脱硫塔设计偏小、塔内流速较大、湿法脱硫体系运转效率下降、除雾器功效较差、烟囱里面冷凝液采集设计分歧理等。
在脱硝方面,电厂脱硝主流工艺是选择性催化还原法(SCR),约占脱硝机组总装机容量的95%以上,非选择性催化还原法(SNCR)占5%下面。脱硝体系存在的潜伏问题重点包含:液氨的安全性问题、脱硝技艺国产化问题、失效催化剂的新生与措置问题、氨逃逸问题等。
其余,由于频年实体经济发展不及,电厂机组长时间在低负荷形态运转,烟温下落,SCR烟气脱硝装置不能正常运转,NOx浓度是额定负荷的2~3倍,这个问题也亟待解决。
除尘工艺重点有电除尘、袋式除尘以及电袋复合等,除尘的问题重点在于设计缘故,方今运转的电除尘器比收尘面积偏小,其除尘器的除尘效率以及烟尘排放浓度不能知足更严格的准则限值。添上电厂本质燃煤煤质通常偏离设计煤质,除尘设施不能适合煤质的转变,形成运转功能下落。设备的老化,运转爱护不赶紧,也会波及除尘器的投运率等。